转窑是钛白粉生产中能耗大户,,,,其能耗占钛白粉生产总能耗的20%左右,,,,也是热能使用率不高的化工操作单位之一。。。八十年月化工部组织化工部涂料研究所、第三设计院及部分钛白粉厂,,,,在镇江对1台φ1600的转窑(热源为轻柴油、内衬15 cm耐火砖、偏钛酸接纳叶滤机脱水、产品为锐钛型)在现场举行了近一星期的测试,,,,得出吨产品能耗为1423.6千焦(340×104大卡),,,,其中偏钛酸水分蒸发占能耗的30.84%、窑体散热占39.53%、烟气带走热量占22.44%(烟气温度约莫250℃)、制品带走热量占6.94%,,,,前三项占总能耗的92.81%。。。最近山东院对年产4万吨的φ3600×55000转窑(接纳自然气加热、隔膜压滤机脱水、烟气温度约莫380℃,,,,产品仍为锐钛型)按上述80年月的测试效果,,,,重新换算,,,,得出效果为:吨产品能耗为1034.4千焦,,,,偏钛酸水分蒸发占20.1%,,,,窑体散热占24.97%,,,,烟气带走热量占39.58%,,,,制品带走热量占7.85%。。。热能使用率有显着的提高,,,,但前三项仍占84.65%,,,,而烟气的热量和制品带走的热量高于80年月φ1600的小窑,,,,这主要是现在的操作工艺尾温高(380~400℃),,,,产量大所致。。。
尾气(烟气)余热的使用
近年来尾气余热使用在行业内很普遍,,,,使用得最多的是烟气经高温电除尘后,,,,再用于废酸浓缩的预浓缩,,,,热能使用率较量好。。。;;;;;I杏屑讣移笠低ü庋笫忠眨唐呶碌绯竞螅糠址祷匾ね纷龆次热风使用,,,,可降低自然气的消耗,,,,剩余的烟气再供应废酸预浓缩,,,,上述两种要领的烟气余热使用率都能做到50%以上。。。;;;;;I杏械钠笠抵苯咏痰榔嗳裙0.8 MPa蒸汽供系统内使用,,,,但直接使用烟道气较难操作,,,,最好通过导热油热交流后再用于余热锅炉,,,,操作较量稳固。。。最简朴花钱最少的步伐是将二次水洗水,,,,用作电除雾高丘里冷却水,,,,在降低烟气温度的同时废水被加热后用于一洗,,,,虽然这种要领的热使用率也较量低。。。
镌汰窑体散热的步伐
德国Ti-Cons公司曾先容,,,,在1台φ3200×55000的转窑中,,,,内衬一层152 mm保温砖和一层152 mm的耐火砖,,,,可镌汰转窑壳体外貌热损失约126×104 kJ(30.1×104 kcal),,,,相当于镌汰热损失25%。。。现在海内有条件的企业都把原来的单层耐火砖设计改为双层砖(一层耐火砖、一层保温砖),,,,凭证窑体尺寸巨细差别,,,,有的接纳150 mm耐火砖+150 mm保温砖或150 mm耐火砖+50 mm保温砖,,,,都有显着的镌汰窑体散热的效果。。。
八十年月上海、南京等地的钛白粉厂曾借鉴钢铁厂炼钢炉隔热保温的步伐,,,,在窑与耐火砖之间内衬一层硅酸铝纤维保温毡,,,,其隔热效果十明确显,,,,人站在窑头下险些感受不到太多的辐射热,,,,甚至可以用手触摸壳体,,,,后因保温毡太松软,,,,转窑恒久运转后爆发耐火砖移位而弃用。。。若是能解决保温毡和砖的牢靠问题,,,,这种要领能大大镌汰窑体的热损失。。。
产品带走热量的接纳
煅烧后的二氧化钛温度高达800余度,,,,其带走的热量占煅烧总能耗的7%~8%,,,,也不可小觑,,,,以前海内钛白企业的冷却窑大多接纳水冷,,,,由于冷却筒内部设计不对理,,,,热交流效果欠好,,,,大大都工厂水也未接纳。。。九十年月引进东欧手艺后,,,,冷却窑险些所有改为风冷,,,,冷空气与灼热的物料热交流后可升至90℃左右,,,,返回转窑做一次风使用。。。但从热力学的角度来看,,,,余热接纳不彻底,,,,以自然气做燃料为例约莫只接纳了热能的38%,,,,以煤气为燃料也只接纳了54%,,,,建议以后改为风冷+水冷同时举行,,,,加热后的冷却水可供水洗使用。。。